控制系1控制方案及设备选型根据目前国内变频调速控制系统应用情况,组织人员经过多方收资了解,最后确定与电力部北京中能长城控制公司合作,共同提出设计和施工方案,为了稳妥采用了一拖一控制方案。调节器采用厂熟悉的KMM单回路调节器,变频器采用美国Allen-Bradley公司的1305BA09A,异步电机采用国产保定电机厂的Y132s-6型交流电动机,电机功率为3kW.总操作器、同操作器、直接操作器均采用中能公司提供的SFC-15011B型操作器。给粉变频调速控制系统结构原理1号炉主汽压力自动调节系统接受主汽压力和汽包压力信号,其中汽包压力作为超前微分信号以快速克服扰动,主汽压力作为主信号,两个信号进入KMM调节器经过内部运算处理,输出电流信号到总操作器、层操作器和直接操作器去控制变频器。变频器根据直接操作器输出的控制信号大小和变频器内部的V/F特性,改变输出频率去控制电机转速,从而达到控制给粉量的目的。 单回路调节器内部设计了监控程序,当主汽压力偏离正常值较大时,系统自动切换为手动状态,并发出报警信号。由于总操作器要对上、中、下三个层操作器进行同步控制,同时又要实现与调节器的连接,承担自动与手动之间的切换任务,因而总操作器与层操作器的接线方式有所不同。总操作器输入端1、2并联一个250精密电阻以接受15V电压信号,DO1、DI1作为手动识别和切换信号,可以实现调节器、操作器状态一致,当总操作器实现手、自动切换时,调节器会自动实现切换;当调节器自动失灵时,总操作器随之转入手动状态,并点亮面板上ALM指示灯。系统设计将总操作器输出信号串入上、中、下层操作器反馈回路使层操作器上、下指针一致,同时在回路中串联一个250精密电阻为层操作器提供15V信号系统设计了一个层操作器控制四个直接操作器,每一个直接操作器控制一个变频器,防止总操作器失电时,可以单独手动操作直接操作器去控制变频器,增加了系统的可靠性。直接操作器也具有自动与手动切换功能,自动控制时接受层操作器输出的15V直流电压信号,手动时接受操作人员手动指令,直接操作器输出420mA电流信号控制变频器。变频器的输出转速送入控制盘的转速表头。并设置了运行指示灯。为防止操作器失电电动机转速到零,将变频器输出最低频率设置为18Hz(360r/min),以满足实际需要。 系统电源系统24VDC电源的可靠性直接影响系统的稳定性和锅炉运行的安全性,操作器电源设置为双路控制,由两台特性完全相同的直流24V稳压电源并联提供单回路调节器、压力变送器、总操作器、层操作器和直接操作器控制电源。为防止两套电源互相影响,采用了二极管进行隔离,一路电源失电,另一路电源继续为操作器提供电压,提高了系统可靠性变频器电源采用单路控制,直接取自380V50Hz母线电源。运行效果及特点1号炉变频调速系统从1997年8月投运至今,效果很好,证明具有以下特点:1)变频器具有自适应驱动调节、输出电压自动补偿和检测同步技术使得调节系统调节范围宽,灵敏度高,线性度好。2)锅炉给粉均匀,燃烧稳定,主汽压力自动调节系统调节品质高。3)电气控制回路简单、可靠,具有缺相、过压(欠压)及过流、输出短路等自动保护功能,能避免电机烧损。4)交流变频器替代了机械调速装置,使得调速系统运行可靠,维护方便。5)只有交流电动机安装在生产现场,设备运行条件得到了改善,大大减少了现场维护工作量6)变频器配有人机接口显示变频器状态及诊断数据,易于与各种控制设备配合,实现过程自动控制。7)变频器配有通讯接口,可以与分散控制系统的通讯网连接,成为分散控制系统的基本控制站。 结论在号炉给粉变频调速系统改造完成并取得成功后,1999年又对3号炉进行了给粉变频调速系统改造,运行至今系统运行正常,工况良好,无维护,效果显著,具有广泛的推广应用前景,是老厂进行技术改造,取代机械调速最有效的途径之一。声明:本文为转载类文章,如涉及版权问题,请及时联系我们删除(QQ: 229085487),不便之处,敬请谅解!