油冷却润滑系统及风机的检测(1)风机润滑油采用ESSO40透平油,油泵压力不能调得过低,否则风机不能启动。油经过滤器后,启动时压力不能低于012MPa,如果风机运行时油压低于0112MPa,备用泵自动启动,当压力低于0108MPa时,自动保护跳机。为防止突然停机造成对设备的损坏,系统设置了高位油箱。油系统还设置了一油加热器,当油温低于5e时,加热器自动加热。当油温高于15e时,加热器关闭。油过滤器和冷却器需定期清洗,特别是油过滤器前后压差过大、报警和冷却器前、后温差[3e时,必须立即清洗。另外,需定期检查油的粘度、水分、机械杂质及氧化性等指标,根据情况处理润滑油。 (2)风机的检测设备:SO2风机的检测系统比较完善,风机的运行状态可由振动、压力、流量等一次检测元件传送到PLC的控制装置上,控制装置根据逻辑程序进行报警、联锁等操作,保证风机安全可靠地运行。 风机控制系统我公司采用的3400kW变频器由变压器、5套功率单元的变频器、PLC控制器和水冷却1系统组成。该变频器自1996年投入运行以来,故障率较高,主要表现在以下几方面:(1)功率单元故障:表现为电容器损坏、单元控制板保险管熔断。将部分功率单元的电容耐压能力由原来的1600V增加到2000V,并对单元控制板进行升级,故障率有所降低但仍不理想。 (2)PLC故障:原PLC与操作面板之间通讯经常出现不明原因的突然中断现象。原PLC型号为S5-95U,与操作面板一样,均属淘汰产品,PLC中的程序无法读出、无法备份,维修不方便。将原PLCS5-95U更换为性能价格比较高的GEFANUC90-30系列的PLC,程序内容根据生产需要进行修改,操作面板上的显示也由英文改为中文,显示更直观,维修更方便;故障率低。 风机的运行与改造SO2风机自投产以来,运行一直相当稳定,变频系统出现过十几次故障;由于我公司扩产的需要(电铜从10万吨扩产到15万吨),整个系统压升不够,我们除了将原管路系统的文丘里流量计改成阿牛巴流量计外(减少管路上的压损);还在管网上增加了一台接力风机,以满足生产的需要。 文丘里管的改造:SO2风机原流量的测量采用文丘里管流量计(进出口直径均为1200mm,文丘里流量计大小直径比为1620/1038),由于系统运行了几年,管道及热交换器阻力损失增大,转炉和闪速炉送风机的能力有限,而文丘里流量计的阻力损失较大,为减小管路的压力损失,将文丘里流量计改装为阿牛巴流量计。 SO2接力风机:2001年大修时,在SO2风机出口的一吸塔和ó热交之间增加了一台接力风机(流量为4111m3/s,总压升为111745kPa,功率为630kW,转速为1490r/min)。接力风机采用入口导叶调节,入口导叶驱动由电动执行器完成,在现场执行器电机接线箱内有一开度发生器,通过开度发生器将不同的导叶角度转换成与之对应的420mA电流信号。静态时,若不同步,可调整零点或量程电位器校正。入口导叶的不同角度量经开度电流变换后,经A/D转换,即可在显示器上读出在线风机入口导叶角度。入口导叶角度操作可分为电动、手动、遥控三种方式;若在控制室内遥控入口导叶角度时,通过控制DCS系统读出风机的入口风量,根据工艺要求而改变输出信号,达到遥控风机入口导叶的角度,以满足生产的需要。声明:本文为转载类文章,如涉及版权问题,请及时联系我们删除(QQ: 229085487),不便之处,敬请谅解!