渣浆泵的原始工况渣浆泵用于精矿和尾矿的输送。由于泵的工作能力与负荷的最佳匹配点难以确定,并且负荷波动频繁,造成泵经常出现吸空、喘振现象,以至于电流波动大,以磁选的渣浆泵为例,其配用电机为Y280M-8,功率45kW,额定电流90A,生产过程中,其电流波动范围为45A~90A,并且波动频繁,这种频繁的波动,对泵体、管路及电机本身的冲击特别大,严重影响电气系统及管路的使用寿命。 我们对渣浆泵进行了变频技术改造,根据工艺要求,选用HF-P5-45T3型变频器,实现了对渣浆泵的变频控制,彻底解决了生产中出现的问题。使用效果使用变频技术后,取得了较好的效果,具体如下:(1)动态性能好,实现了电机的无级调速当负荷发生变化时,可通过键盘输入及时调节电机转速,以满足负荷要求;(2)实现平滑起动系统起动时,在设定时间内,电动机频率由零均匀升高到设定的频率值,电动机实现匀加速起动,起动力矩不发生变化,对电机的起动冲击很小,实现平滑起动,同时减少对电网的冲击;(3)系统效率高、功率因数高采用变频调速技术后,只开1台75kW罗茨鼓风机就能满足生产需要,电机功率降低34%,而铁精矿产量却大大增加。 渣浆泵应用变频调速技术后,我们根据生产情况,通过现场跟踪测试,采集了与负荷相适应的相关技术参数,渣浆泵在此参数下运行,不再发生吸空和喘振现象,工作状态平稳,改造前后对比情况见。采用变频调速技术后,设备运行效率大大提高,产品产量、质量都有不同程度的提高,同时节约电能,年节电40万kWh,综合经济效益显著。存在问题变频调速技术应用一年来,运行比较正常。运行初期曾频繁发生“OL”(过载)保护。渣浆泵应用变频调速控制过程中,频繁发生变频器进行“OL”保护而自动跳闸故障,导致矿浆溢出箱体,造成金属流失,严重时金属流失量达15t,以致生产无法顺利进行。经过现场跟踪观察,发现由于金属的沉降速度快,管口处淤积的铁精矿堵塞管口,造成瞬间负荷急剧加大,当电流达到110A时,一旦超过变频器设定的保护时间,变频器就会自动“OL”保护而跳闸。 针对负载情况,找出最佳频率控制点,使渣浆泵的工况趋于稳定。通过现场跟踪观察,根据铁精矿量及矿浆的浓度情况,我们找到全盘的最佳匹配频率,以反复调试,确定了不同台时量不同矿浆浓度时的渣浆泵运行频率,使泵的运行趋于平稳;及时对岗位操作工人进行技术培训,使大家及时掌握变频器的有关知识,纠正错误认识和操作,掌握正确的操作要领及故障应对策略。通过以上工作的开展,使渣浆泵运行平稳,负荷电流稳定。岗位操作工人也掌握了相应的操作技能,能根据运行中的实际情况进行正确合理的操作,从而避免了“OL”故障的发生,系统运行逐步稳定。声明:本文为转载类文章,如涉及版权问题,请及时联系我们删除(QQ: 229085487),不便之处,敬请谅解!