变频调速控制技术由于变频器具有节能、控制精度高、防止冲击电流、便于实现电机的正向和反向运行等优点,因而发展非常迅速,在工业领域中的应用日益广泛,在电厂也得到了广泛的应用。电厂利用变频器对风机、给水泵、疏水泵、凝结水泵、给粉机和给煤机等进行控制,取得了明显的经济效益。变频调速电机启动后,经过一段时间才能达到其最终转速,即具有柔性启动功能,故能以较低的速度实现精确的微调和定位,从而避免超调。变频电机的输入脉冲上限频率、下限频率、加速时间和减速时间均可调,可通过变频器控制面板上的按钮来设定这些参数,从而实现了电机的柔性启动和停止。使用变频电机后,一方面无需较大的启动力矩和启动电流,启动电流小于电机的额定电流,从而降低了使用成本;另一方面不会出现很大的冲击力矩,既可避免过大力矩对阀门的冲击,又能保证阀门的真正全开或关死、关严。3变频调速技术用于电动执行器变频器用于大功率电机可节能,还可利用其控制脉冲宽度可调的特点,用于对DDZ系列电动执行器进行改造,以提高其控制品质。将原有的操作回路进行改造,在回路中加装变频器后,由DCS(分散控制系统)或调节器输出无源控制脉冲加到变频器上,来控制电机的正、反转,同时,通过在变频器控制面板上的按钮,来设定输入脉冲的上限频率、下限频率、加速时间和减速时间。从而实现了电机的/柔性0启动和停止,通过调整参数设置,电机能以较低的速度实现精确的微调和定位,从而避免了过调。同时不需再用机械制动器,减轻了现场维护工作量,控制速度、控制精度以及稳定性都得到了提高。 在南京热电厂#5机组制粉系统优化DCS改造工程中,原有的风门挡板执行器全部是DDZ-ò执行器,其中的甲乙两侧冷风门、热风门、排粉机出口挡板的6台执行器需参加闭环控制。在投自动的过程中,发现惰走现象严重,控制精度较低,动作风门每次的动作幅度在全行程的3左右,系统超调,易产生振荡,对一次总风压的扰动很大,甚至影响到锅炉燃烧系统的安全稳定运行,自动不能正常投用。后采用三菱FR-U120-0.75K变频器对投自动的甲侧#1、#2风门及排粉机出口挡板的执行器控制回路进行了改造,控制精度大为提高,动作风门每次的动作幅度在全行程的1左右,达了控制要求。 南京热电厂#5炉制粉系统改造是在1999年10月份进行的,1999年11月底,利用变频器对6只DDZ-ò电动执行器进行了改造,改造后的自动投入率达到了100。开始时,考虑采用进口电动执行器来更换现有的设备,后经预算,6只执行器改造至少需费用25万元左右。而用变频器对执行器进行改造的费用每只仅需4000元左右,仅此一项即可节省开支20万元以上。此方案经济、方便,适合于电厂技术改造中推广应用,可大大节省技术改造的投资。历史数据查询1电能表底数、不平衡率、不平衡率报警信息、比对报警信息等均具有历史数据追忆功能,为数据查询、事故追忆提供依据;电能表底数和不平衡率历史数据存盘间隔为30min;不平衡率和比对报警信息实时存盘。与MIS交换信息与MIS网交换数据,使电能计量真正实现准确、可靠、实时、信息共享的现代化管理要求。在厂MIS网DB2数据库服务器中建立上网电能表底数数据库,每小时向DB2数据库中追加一条底数记录,每3min更新当前实时底数,以便进行实时电能量的计算。上网电能量微机在线管理系统解决了多表通信、实时数据采集、与MIS网交换信息的问题,同时进行母线不平衡率运算,用数字、曲线显示母线不平衡率。最主要的是为发电厂竞价上网提供了技术准备。需要进一步完善的是,通过MIS网获得各DCS(分散控制系统)中机组在线性能计算的数据、厂用电、燃料管理系统等信息,建立数学模型,开发上网电价报价系统软件。 声明:本文为转载类文章,如涉及版权问题,请及时联系我们删除(QQ: 229085487),不便之处,敬请谅解!